二、氮气置换
2.1置换目的:
达到对气体o2含量要求(o2含量不大于1%v).
2.2置换前的准备工作及条件确认:
(1)置换区域场地平整,置换区域有明显的警示标志,同时应设置隔离带隔离无关人员
(2)置换区域内各设备、阀门、管道等临时标识清晰正确
(3)天ran气管路气密试验合格。
(4)仔细检查流程,管道氮气置换方案,隔离系统。
(5)联系化验室准备采样分析氧含量或准备可便携式的氧含量分析仪。
2. 2. 1“压 力-时间”图分析
储罐系统下燥和置换先是对储罐八区 连续的充进氮气连续升压到约4kpa,长输管道氮气置换,然后罐顶部开始排放,再连续的调 节内罐a 区底部 充气及拱顶 a 区顶部排放的 状态下,缓慢升压至约8. 5kpa 时,稳压,保持进气与排气基本相同,连续干燥及置换约 24h。在72h 至 270h 干燥和置换区间段内采用了压涨式置换方法进行施工,使压力控制在 10( ± j )kpa 左右,直至储罐干燥和置换达到标准要求。在270h 至 330h 区间段时对罐内进行二次加减压排放的方式的干燥和置换,罐压力 升至 i 5kpa 后关闭所有排放,静琶!oh 后,再以缓慢速度至5kpa ,加强巩固储罐系统干燥和置换的效果。储罐系统整个干燥和置换过程
共计使用了约 330h,创造了国内同类工程施工的新纪录,系统整个干燥和置换共计使用液氮量约l320t。
5. 2. 2“氧含量一时间、摇点-时间”图 分析
在开始干燥和l置换的前70h 的时间中,氧含 量下降到约为12%,跟点下降相对较为连续稳定在 5.0 左右时,连续连续干燥及置换的方式效果已不能满足施工的要求,及时调整为压涨式 的方法后,天燃气管道的氮气置换,系统在每一轮的升压与泄压过程中逐渐接近合 将标准,在干燥必置换270h 之后进行二次加减压排放 ,管道氮气置换,氧含基本稳定,在合格的甚而上有微小降低,会随着次加压 升高而升高,排放时降低,前雨加压会有反复一定范围的波动,说明储罐在干燥及置换时气体内部混合交换不均匀,在第二次加减压排放后压力降低有 一到 5kpa 时与加压时高压点时的摇点基本相同,保持了稳定。达到了强制加强的效果。由此可见, 在施工中增加l一定范罔的压力及压涨的次数对干燥和置换的效 果较为明显。但这会增加液氮的使用及置换的整体时间。
置换过程险的预防
为预防“”、“窒息”、“火灾”等风险,施工人员应采用
以下手段,对氮气注入的浓度进行控制 :(1) 观察是否---置
换 :氮气注入的过程中,施工人员应每隔5min 抽取管道中的
气体,连续检测3 次,对气体的类型进行检验。如检验结果显
示氮气的浓度>98%,则表明氮气置换较为---,可安全的对
进行置换。(2) 置换氮气的过程中,氮气压力应控制在
0.02 ~0.1mpa 之间,以推动清管器前进。待清管器到达收球筒
后,需关闭阀门,停止置换。
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